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精益生产进行时:涂装车间烘箱改造项目荣获精益改善成果二等奖

Release time:2021/8/10 16:07:40

只花费了约1万元的改造成本,就让一条生产喷粉流水线的产出量提升30%。近日,在精益改善成果发布会上,涂装车间的一项精益改善成果——烘箱改造项目,由于显著提升了喷粉流水线的生产效率,荣获精益改善成果二等奖。

 

 

去年以来,由于公司产品销量直线上升,涂装车间成品机壳的喷粉流水线,经常不能满足公司的生产需要。而如果要新加一条喷粉流水线,设备投资起码要200万。另一种方法是加快流水线的速度,也能提高产量,但是由于涂装喷粉工艺必须在烘箱内达到一定的固化时间要求,流水线加速,固化时间就会减少,固化时间达不到,势必会影响涂装的质量。

 


 

 

怎样才能既可以保证涂装质量,又可以增加流水线的速度呢,从而提高喷线粉的产出量呢?一度以来,这个问题一直在涂装车间李金宝主任的脑子打转,有一天,看着流水线上方的烘箱,李主任忽然眼前一亮。李主任马上拿出纸和笔,有找出原来的喷粉线设计图,在纸上开始计算起来。

 

 

李主任想,如果把S形的喷粉流水线看成是一条S形的跑道,把烘箱比作天上的太阳,在相同的速度下,跑完一个大S形的跑道肯定比小S形跑道花的时间要多,被日晒的时间也更长。也就是说只要增加流水线的长度和烘箱的面积,就可以在加快速度的同时,保证原有的固化时间。

 

李主任试着把原S形的喷粉流水线两处曲线向外各增加1.5米,整个生产线的长度增加了6米,烘箱随之改造扩大,然后通过计算,设计出新的流水线运行速度。

 

车间根据李主任设计的方案,用了两个周日,对喷粉线和烘箱进行了改造,经过改进后,流水线运行速度大幅增加,试运行一个月,流水线实现了产能提升30%,涂装产品一次交检合格率符合公司要求。